沂水某洗衣粉廠尾氣除塵系統(tǒng)原采用單級旋風除塵工藝,多年來,除塵效率低,尾氣排放含量超標,嚴重污染環(huán)境,為此我公司對其尾氣除塵系統(tǒng)進行了改造,改造后除塵系統(tǒng)效率高,尾氣排放達到環(huán)保標準。
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技術論證
原尾氣除塵系統(tǒng)工藝為由來自霧化干燥塔的尾氣經(jīng)由8組XLT-500旋風除塵器組成的氣固分離器進行分離,經(jīng)過風機排空,該除塵系統(tǒng)處理風量為72000m³/h~90000m³/h,分離后的尾氣含量為1025.55mg/m³,遠遠沒有達到國家要求的排放標準。
目前洗滌劑行業(yè)中洗衣粉高塔噴霧的除塵系統(tǒng)采用:旋風除塵器+布袋除塵器的工藝比較多,但該工藝存在一定的問題除塵系統(tǒng)需增加保溫裝置以保證相對濕度較高的尾氣溫度大于100℃,否則冷凝水使細粉凝固造成布袋堵塞,難以清理,給操作造成困難。
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改造后的技術措施:
現(xiàn)工藝為自霧化干燥塔的尾氣經(jīng)由8組CLK-700旋風除塵器組成的氣固分離器進行一次分離,經(jīng)過風機后再進入由6組CLK-700旋風除塵器組成的氣固分離器進第 二次分離,分離完成后排空,分離后的尾氣含量為85.25mg/m³,達到國家要求的排放標準(150mg/m³)
該系統(tǒng)采用雙級分離器組進行除塵,除塵效率大幅度提高,該系統(tǒng)即使不采用保溫冷凝水只會在二級除塵器組下部料倉存集,方便清理,易于操作。